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東莞河北空壓機(jī)推力軸承溫度過(guò)高是什么原因?
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責(zé)任編輯:東莞市常平力聚機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
發(fā)表時(shí)間:2019-11-24
?東莞空壓機(jī)推力軸承溫度過(guò)高原因分析: 1.問題 為冶煉工藝供風(fēng)用的壓縮機(jī),流量285m3/min,壓力444kPa,轉(zhuǎn)速11250r/min,功率1125kW。該機(jī)TE218測(cè)點(diǎn)推力軸承采用線支承可傾瓦結(jié)構(gòu),運(yùn)行油溫為45℃時(shí),軸承溫度達(dá)98℃,接近報(bào)警值(100℃)。為保證設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn),將運(yùn)行油溫調(diào)整為40℃,推力軸承運(yùn)行溫度降為93℃。設(shè)備運(yùn)行半年后,推力軸承溫度開始上升,并超過(guò)報(bào)警溫度值,設(shè)備自動(dòng)停車。為正常生產(chǎn),解除壓縮機(jī)的系統(tǒng)聯(lián)鎖,壓縮機(jī)推力軸承一直在超過(guò)報(bào)警溫度值上運(yùn)行,大修時(shí)對(duì)壓縮機(jī)解體檢修,發(fā)現(xiàn)推力軸承粘燒,并且推力盤表面嚴(yán)重劃傷,推力軸承損壞無(wú)法使用。檢修研磨推力盤和更換推力軸承和平衡鼓氣封后,設(shè)備能運(yùn)行,但沒過(guò)三個(gè)月推力軸承溫度仍超過(guò)報(bào)警值。? 2.推力軸承發(fā)熱原因 推力盤面光潔度不夠;軸承面線速度過(guò)高;軸承受力過(guò)大大修時(shí)發(fā)現(xiàn)推力盤損傷,雖經(jīng)過(guò)修復(fù)但達(dá)不到原設(shè)備上的要求,再者壓縮機(jī)試車時(shí)推力軸承溫度就一直很高,而當(dāng)時(shí)的推力盤面并無(wú)損傷。因此,軸承過(guò)熱主要原因,應(yīng)是軸承受力過(guò)大所致。 根據(jù)對(duì)節(jié)能空壓機(jī)結(jié)構(gòu)的研究發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子是由四個(gè)葉輪和平衡串聯(lián)在主軸上,并在機(jī)殼上有一個(gè)平衡轂氣室,TE218測(cè)點(diǎn)的推力軸承在軸承盒末端,而和它緊鄰的在同一軸承盒內(nèi)的TE201測(cè)點(diǎn)的推力軸承為81℃,說(shuō)明平衡轂平衡力小于四個(gè)葉輪產(chǎn)生軸向力,這有可能是平衡轂上的氣封間隙大漏氣而造成平衡轂前后壓差減小,降低了平衡力。更換氣封后,TE218測(cè)點(diǎn)溫度不再土升,保持在98~99℃,和試車時(shí)一樣,但仍然接近100℃的報(bào)警值,說(shuō)明軸承受力偏大。 3.回油結(jié)構(gòu)不合理 檢查供油、回油結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油從軸承座的兩側(cè)進(jìn)入,靠推力盤旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力沿瓦塊表面甩向外圓,給推力軸承和推力盤提供潤(rùn)滑和冷卻。但推力軸承和推力盤處的軸承座并無(wú)排放點(diǎn),大量潤(rùn)滑油又沿軸從內(nèi)向外排出,在推力軸承和推力盤處的潤(rùn)滑油形成內(nèi)循環(huán)死區(qū),其間推力軸承和推力盤所產(chǎn)生的熱量無(wú)法全部帶走,因此產(chǎn)生熱積累形成積炭,粘浮在推力軸承和推力盤上,使推力軸承溫度升高。
東莞河北空壓機(jī)推力軸承溫度過(guò)高是什么原因?